实践考试进行得比较顺利,应试的车工们都拿出了精湛的技艺,取得了较为满意的结果。从这次考试的结果来看,显示出向阳厂的机加工水平,在本县甚至于本地区都处于领先的水平。
何宏亮在加工好细长轴的粗车工序后,采用了宽刃精车刀来精车,宽刃精车刀的刃宽达40毫米,刃口被研磨的锋利而平直,且与工件平行。工件夹在车床上,被主轴带着低速旋转,车床的拖板上装有跟刀架,两个支撑爪支撑着工件,在冷却润滑液充分的浇注中,宽刃精车刀切下了宽而薄的宛若绸缎的切屑,带着油液缓缓地卷曲着从刀刃上流出,切削稳定而流畅,加工后的表面光滑细腻。四级车工考完后,检验台上摆放着十根细长轴,每根轴上都系着标有加工者姓名的小纸牌。从表面质量来看,大部分光洁平滑,有两根存有瑕疵,还有一根中间还出现了“竹节”。
中型水泵的叶轮,对于曾经加工过小型水泵叶轮的李育华和伍育成来说,不在话下,他们不慌不忙,井然有序地就拿下了这个形状复杂而又精密的中型零件。可同等级别孔亮,操作时则有些慌乱,拿出来的活也逊色多了。
多头蜗杆的加工比较复杂,它要准确等分出三条螺旋线,并切出正确的牙形来,螺旋斜角很大,加工难度较高。可秦明刚当年在维修车间时就曾加工过多个,这次对他可说又是轻车熟路,可他仍然保持着谨慎的心态,从容操作,准确地刃磨出蜗杆螺纹车刀,精车蜗杆螺纹时,切屑薄而发亮,顺畅地从螺纹槽中流出,很顺利地车完了。王德志也凭着他深厚的基本功,使出浑身的解数车了出来,只是时间拉长了些。他们加工好的两个外表酷似麻花状的多头蜗杆,罢放在检验台上,条条螺旋槽分度均匀,牙形准确,光洁闪亮。
锻工的考试是在空气锤上进行的,五级锻工的试题是锻打一根不大的有几个台阶的轴类零件,规定它在一台小型的空气锤上,由一人采用自由锻造的方法锻造出来,为达到五级工的锻造难度,试题特意提高了试件的尺寸精度。
应试的是中年锻工伍尤军,他身材健壮,经验老到。当坯料加热到可锻温度后,启动了空气锤,从炉中夹出了坯料。只见他双手持钳夹住坯料,精力高度集中,一只脚踏着气锤下部控制气阀的横杆,锤头有力地频繁地击打在工件上,火星飞溅,“通通”作响,手中的钳子则配合着锤头击打的频率,不住地把工件翻转挪移。锻坯在他的控制下,按照他的意志缩小,伸长。一端锻至大概的尺寸后,又调过头来锻打另一头。通红的坯料在他的操作下,中间的尺寸逐渐到位,接着又按图锻出两端的台阶。最后进入精锻,他放小了击打的力度,双手握钳掌控着工件的动作与锤头的起落配合得浑如一体,小心地把工件上的每挡轴径整治成圆形。多次用卡钳测量后,长度和直径都达到了图纸的要求。最后,停止了脚下的踩踏,把钳中锻好的工件放入保温桶内,从容地切断了电源。
全厂其它工种的实践考试也都在有序地进行中。每位参试者都拿出了他们的看家本事。展示出各自精湛的技艺。
所有考试出来的零件,都要经过检验员对每个部位仔细地测量,把测量的结果记录在试卷上。再根据测量结果,按技术科的规定,分主要部位和次要部位打分,得出实践考试的分数。最后把笔试与实践考试的得分,按比例计入总分,作为评判升级与否的根据。
这次考工升级,考出了应试者的真功夫,分出了优劣,很好地解决了只有百分之四十升级面的棘手难题。调资结果公布后,一部分没有升级的职工,在分数面前也无话可说,只能怨自己技不如人,有些老工人,因为文化水平太低,再加之他们的级别本来就很高了,所以也没有再说什么。
这次考工升级,大大地调动了青年职工学技术的积极性,他们真切地意识到,只有技术上过硬,才是硬道理,才能干出漂亮的活儿出来,才能提高工资待遇。
同时,这次考工升级,也很清楚地暴露出工厂当前存在的一个问题:大部分职工的实际操作能力是过得硬的,做出的活儿有模有样;可理论知识考试的结果,却难如人意,水平普遍较差,让人大跌眼睛。
这也让企业领导意识到,今后的工作中,大力加强理论知识的学习和培训,着力提高职工的理论知识水平,已是当前迫在眉睫的重要事情,是必须要着力补上的一课。
只有提高职工理论知识水平,才能更好地接受和应用先进的生产技术和工艺,使企业整体的技术素质,跃上一个新的台阶。